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安荣220kV变电站llOkV西母气室异常声响分析

  • 投稿我是
  • 更新时间2015-09-16
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袁守成YUAN Shou-cheng

(国网朔州供电公司,朔州036002)

摘要院GIS 组合电器具有结构简单、紧凑、体积小、灭弧能力强等优点,被广泛应用于电网。本文介绍了一例因母线气室声响异常引起专业人员注意,进而进一步观察检测,发现的重大故障隐患及故障的诊断分析与处理,起到了及时避免该设备放电导致停电的重要作用。同时也表明了局部放电测试技术和SF6 分解产物检测技术的联合使用是运行中GIS 设备故障检测的有效手段。

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关键词 院西母气室;声响异常;放电;处理

中图分类号院TM411+.4 文献标识码院A 文章编号院1006-4311(2015)27-0103-03

0 引言

GIS 组合电器具有绝缘性能好、占地面积和空间体积小、运行安全可靠、安装和维修方便及检修周期相对延长等优点,但由于GIS 设备封闭在罐体内,安装精度、密封性要求严格,设备由厂家安装、充气成功后运往现场,使GIS设备存在隐患不易发现,投运后发生事故不易查找故障点。因此,加强现场启动验收、巡视检查,建立运行中GIS故障检测的有效手段,及时发现内部潜伏性故障等,对此类电气设备进行监督管理显得尤为重要。

1 故障简介

山西朔州220 千伏安荣变电站投运于2009 年3 月1日,110 千伏母线为东、西母并列运行。其中第9 气室(包括110 千伏荣铝玉回线141、2 号主变中压侧102 间隔和一个备用间隔)2009 年3 月1 日投运,期间在2014 年9月份将该间隔的气体放掉,然后向北延长扩建2 个间隔。8号气室(包括110 千伏荣铝域回线139 间隔)2009 年3 月1 日投运。在2015 年4 月27 日16 点30 分,该公司运行专业人员巡视设备时发现110 千伏西母运行声音异常,主要集中在第9 气室,由于当时试验仪器不能测试,无法判断西母异常声响原因,所以在18 点25 分将该站110 千伏负荷全部转移至东母,西母转为冷备用状态。

2 检测情况

4 月29 日下午,首先在110kV 西母空载运行下进行了振动、特高频及超声波局放检测,此时SF6 气压为0.4MPa。测试结果表明振动及特高频局放检测无异常信号。其中沿九号气室由北向南选取8 个点进行超声波局放检测,检测数据记录见表1,从测试结果可以看出1、2 及3点无明显超声信号,从4、5、6、7 开始超声信号依次增大并在第七点信号幅值最大,在第8 点超声有明显的下降。此外通过测试相邻气室超声情况,可以基本确定超声源在第7 点(102-西隔离开关处母线底部,见图1)。第7 点超声检测脉冲见图2。同时1-8 点相位模式图谱没有明显相位特征。

带负荷后,进行振动和超声波检测。振动检测无异常。由于超声源已经基本确定,本次超声检测集中在第7 检测点附近的5、6、7、8 四个检测点进行,检测记录如表2。西母母线带负荷运行状态下,依旧在第7 检测点出现了明显峰值超声信号。同时相比较空载状态下的局放在幅值上有所回落。这一现象表明在第7 检测点确实存在超声源。第7 点脉冲图谱如图3。本次检测5-8 点相位模式图谱没有明显相位特征。

在带负荷后检测完一段时间,运行人员巡视时发现110kV 西母九号气室异常声响没有,随即又进行了超声检测,检测数据表明位于9 号气室的超声波消失。随后对9号气室做了SF6 气体分解物组分检测,检测结果SO2 值为1.9ppm,超过注意值(1ppm),H2S 及HF 全为0,因此怀疑气室内部可能存有故障,在4 月30 日上午的跟踪分析中,SO2 值为12.1ppm,远超过注意值(1ppm),同时出现2.7ppm 的CO,并对相邻气室进行检测发现7 号、10 号气室SF6 成分检测正常,8 号气室检测有SO2 成分,值为7.9ppm。在完成气体成份检测工作后,9 号气室又发出异常声响,对异常声响点较近的8 号气室做超声检测,超声检测显示超声信号很微弱,判定8 号气室没有超声源。

3 检测分析及建议

3.1 分析

从整个检测过程看,110 kV 西母9 号气室内部异常声响为间歇性。从超声检测结果看,检测图谱符合国网公司Q/GDW 11059.1-2013《气体绝缘金属封闭开关设备局部放电带电测试技术现场应用导则》机械振动典型图谱,可以判定110 kV 西母9 号气室7 点位置内部存在机械振动。

从4 月29 号及30 号两天的气体成份检测看,9 号气室均检测出SO2 气体组分,根据检测结果说明气室内部有低能量放电,且30 日检测结果明显比29 日偏大,说明有持续性放电。

从8 号气室SF6 成分检测及超声波检测情况看,可能由于9 号气室内部机械振动导致8 号气室和9 号气室之间的绝缘盆子有轴向贯通气隙,导致9 号气室分解的SO2成分扩散到8 号气室。

综上所述,我们认为9 号气室内部存在间歇性机械振动,机械振动同时伴随低能量放电,低能量放电产生SO2成分,但由于机械振动发出的超声信号把局放超声信号湮没,导致判断不出是局部放电。同时可能由于9 号气室内部机械振动导致8 号气室和9 号气室之间的绝缘盆子有贯通,9 号气室分解的SO2 成分扩散到8 号气室,导致8 号气室SO2 浓度偏大。

3.2 建议

由于SO2 属于酸性腐蚀性气体,气室中如果长期存在较高浓度的SO2,可能会对导体及金属部件产生腐蚀,特建议:110kV 西母退出运行,防止故障进一步扩大化。同时应尽快联系厂家对110kV 西母8 号及9 号气室试验结果进行判断并进行解体处理。

4 故障处理

2015 年5 月13 日10 点48 分平高技术人员到达朔州,朔州公司在11 点召开会议商讨处理方案。5 月14 日下午,对110kV 西母9 号气室进行气体组分测试后,将9号气室SF6 气体排出,并对8 号气室压力表表压进行记录,标注压力指示。静置12h 后,5 月15 日上午,检查8 号气室压力表,发现8 号气室压力表指示位置未变化,证明8 号气室和9 号气室之间密闭绝缘盆子未损坏,随后打开9 号气室检查孔,用内窥镜对母线筒内部进行检查,经检查9 号气室102-西隔离开关与母线连接三通处C 相触头上有大量粉尘,且母线筒体底部也有大量粉尘,有放电痕迹。见图1。

在确定放电位置后,对9 号气室母线筒进行拆解。拆开后,发现C 相母线动静触头有明显放电痕迹,之后对粉尘进行处理,C 相更换新触指,对A、B 相触指用酒精清洗,处理后进行复装,16 日上午平高技术人员将8 号气室的气体放掉,通过检查孔,用内窥镜对西母母线8 号气室母线筒内部进行检查,发现B 相母线有放电痕迹,详见图2。

厂家经过对母线过渡筒检查及故障过程的模拟分析,得出以下结论:

淤B 相电连接烧蚀根本原因是:导电杆长度短了10mm,导致电连接未能与导电杆的镀银面可靠接触所致;

于C 相电连接放电可能原因是:包装发运过程中误包为长度2190mm 导电杆所致,致使瓣形触指与导电杆椎59闭合圆处接触余量太小,加上外界因素以及可能的安装误差,最终导致瓣形触指电连接与导电杆接触不良而产生电局部放电。

最后经研究确定检修方案:将8 号气室与110 千伏荣铝域回线139-西隔离开关连接铸件导体及电连接(静触头)、8、9 号气室母线导体进行整体更换,厂家提供相关配件。最后在6 月中旬,对8、9 号气室母线筒进行拆解,母线更换,抽真空,充SF6 气体,并在微水、检漏、纯度等试验合格情况下送电,投入运行。

综上所述,专业人员在发现设备异常声响后,及时进行了倒负荷,并展开局放及气体测试,发现了内部存在的放电隐患,避免了故障扩大,保证了供电可靠性。证明了局部放电测试技术和SF6 分解产物检测技术的联合使用是运行中GIS 设备故障检测的有效手段。

5 结束语

淤近年来,GIS 运用越来越广泛,生产厂家也越来越多,GIS 由于存在设备选材和安装质量不良等问题而导致设备故障时有发生,单靠预防性试验是远远不够的,建立和健全有效的GIS 故障检测手段、周期和标准显得尤为迫切。

于结合GIS 局放检测技术和SF6 分解产物检测技术,对于GIS 潜伏性放电故障的及时发现和确认是行之有效的。

盂加强运行人员的巡视是非常必要的。日常巡视中,要关注设备的异常状况,一旦发现异响应引起高度重视。

榆制造方也应加强安装质量管理,现场安装时,对导电杆的长度进行核对测量,符合要求后才能进行下一步工作;同时导电杆上激光打印编码及长度,并做好相似品的管理。